力華動(dòng)態(tài)
下面跟大家分享一下整體淬火設(shè)備新工藝的理論分析。
①Si、Mn兩個(gè)元素提高了鋼的淬透性,使鐵素體在熱處理過程中得到強(qiáng)化,經(jīng)常規(guī)熱處理后具有較高的彈性極限和屈強(qiáng)比。
②選擇60S12Mn鋼的下限溫度淬火,使一定量的滲碳體不能溶于奧氏體中,淬火組織得到較好的細(xì)化,有效地提高了鋼的沖擊韌度和疲勞強(qiáng)度。
③淬火加熱在C、N共滲介質(zhì)中,可以避免材料因含Si而造成易脫碳、氧化的弊病。經(jīng)測(cè)定,淬火后的彈簧夾頭表面有C-N共滲層0.01—0.03mm,滲層大大提高了彈簧夾頭頭部表面的耐磨性,還能使鋼表面處于壓應(yīng)力狀態(tài),提高了彈簧夾頭的疲勞強(qiáng)度。
?、?80—400C短時(shí)回火,使那些硬而脆的碳化物來不及析出。經(jīng)金相分析,彈簧夾頭∞mm孔處的金相組織為:鐵素體和小片狀、少量的球狀滲碳體的混合物?;鼗鸷笏?,減少了回火脆性,且使彈簧夾頭表面的壓應(yīng)力增加,也提高了鋼的疲勞強(qiáng)度,咖3mm扎處橫斷面的硬度為470—501HV,處于較理想的彈性狀態(tài)。
多年來,整體淬火設(shè)備對(duì)縫紉機(jī)梭芯套機(jī)加工所用的彈簧夾頭,采用上述工藝處理,平均使用壽命較原工藝處理者提高4—5倍。但同時(shí)發(fā)現(xiàn)少數(shù)彈簧夾頭壽命不高的現(xiàn)象,經(jīng)分析主要由兩個(gè)方面造成:
?、贌崽幚砉に囋趯?shí)施中的質(zhì)量保證體系不完善,還需要作更細(xì)的工作。
?、谑褂脧椈蓨A頭時(shí)調(diào)整不佳,造成彈簧夾頭在工作中受到較大的拉扭力作用,提前損壞。